卫浴产区竞争加剧 “一不留神就被赶超”

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  中部卫浴产区的发展、每一轮进步都有她的标志。宽体窑炉的大胆尝试给中部卫浴产区的企业带来了发展的信心,节能、高产的动力驱使着欲进行再投资、扩建的企业往大窑炉的方向迈进。

  当浪迪卫浴、欧普陶瓷、富田卫浴超3米宽的窑炉投入使用以后,引来行业内的一片关注。大窑炉带来的高产量、低成本(单件产品耗能降低),是普通窑炉所不能及的,以2.7米宽的窑炉为计,每天的产量约为2500件-2700件,而3米窑炉则有可能达到3500件、甚至更高,若窑炉长度增加,产品的烧成质量稳定性也将更高。

  天然气隧道窑颠覆传统燃料时代

  2007年,远东公司开始了每年新增一条天然气隧道窑炉的扩建。这不仅拉开了长葛卫浴产品结构与质量的距离,也就此颠覆了传统烧煤、碳、煤制气的时代,一大批老旧、低质、低效率的生产窑炉相继被淘汰,中部卫浴也由此踏入集群化、规模化的发展。在进入天然气供热窑炉阶段后,以远东陶瓷为代表的中部卫浴企业,诸如蓝鲸卫浴、蓝健陶瓷、白特瓷业、浪迪卫浴、欧普陶瓷、冠军瓷业、富田卫浴、中陶卫浴等,产品质量较之前有着显著的进步。在政府推进节能生产的鞭策下,2010年中部卫浴就已经完成了天然气的普及和推广。卫浴圈子里大家戏称三年一个发展小周期,在这个周期里面产品质量、种类等方面的差距逐步拉开,一直埋头苦干多年的卫浴企业不断被后来者超越,资历老的坐商型企业家们有些坐不住了,不往前走即将面临被淘汰,谁也不甘心。

  2012年白特卫浴在对老旧生产线改造时,引入了3.69米宽的天然气隧道窑,业内人士明白窑炉断面越宽,对生产、配套、环境的要求就越高,技术方面的需求更为明显,白特用了短短几个月的时间就稳稳渡过生产磨合期,周边的企业暗自叹服,“若要更好的发展,从成本和产量的角度来看,窑炉是不能小于3米了,原来2米多的窑炉无论从产量还是能耗都无法与3米多宽的窑炉相较,成本低、产量高,对于长葛当前的档次和竞争优势来讲,这是最适合的。”澳华卫浴刘海周的发展思路也被眼前的事实改变。

  2014年长葛市东宏陶瓷制品有限公司3.9米宽、156米长的窑炉投入使用,在整个河南地区,这是最大的一条卫生陶瓷生产线,投产以后接受到潮州、佛山等多地同行业的参观交流,当地政府对该企业的发展也高度重视,这样一条窑炉的产能要高于普通隧道窑企业的两倍还多,窑炉在节能方面的表现更突出,仅比普通2米多宽的窑炉高出了一小截,如果摊在单件产品上的能耗则更低。东宏宽体窑炉的试产成功,给更多将进行扩建、投资的企业带来了量化发展的信心。同时,也受到了出口、OEM等合作客户的青睐,有了产量的保障,合作大单的完成更有保障。

  2015年市场行情下行压力较大,各家企业销售与往年同比都有所下降或波动,而东宏陶瓷却在对外合作的大单拉动下,保持稳定的产销平衡,由抓产量到品质产量都要有,中部卫浴在市场倒逼之下,正在进行自我蜕变,有品质、有产量、有个性的产品才能满足客户、市场的需求。

  企业探索节能出路有“窍门”

  2010年,河南金惠达陶瓷公司调整生产方略,将原有的全种类陶瓷卫浴生产做调整,调整为单品类、专一化生产,以浴室柜柜盆为主打,专做浴室柜系列产品,提高釉面的细度和白度,以提升在市场的品牌影响力,提高产品的附加值,在企业发展规划和市场需求的带动下,2011年该公司率先引进高压注浆线,尝试性地对泥釉浆配方进行微调,即可满足高压注浆成型的需求,能够实现连续化、稳定生产,这给一直寻求成型生产、管理突破的卫浴企业带来了发展、改革的信心。

  至2015年,已经有白特、金惠达、蓝健、汇迎、金地等企业引进高压注浆生产线,在小件类,诸如盆类、踏便器类产品的成型方面有着较大的生产优势,且能够实现24小时连续化作业,对成型线员工的作业要求降低,不再是必须有多年的成型注浆经验,新手只要稍加培训即可操作,而且车间环境也有了很大改善,80、90后员工比较能够接受的车间环境。

  但是,高压注浆生产用模具的开发、生产、使用的周期太长,这让不少企业非常苦恼,市场畅销的产品因为模具的原因而迟迟不能上线,拖上数月、半年以后,企业对高压注浆生产企业逐渐失去耐心,不得已还要回归到原有注浆线上生产。高压注浆配套模具的不灵活,让其他对高压注浆线感兴趣的企业止住了欲上线的脚步。

  在和成卫浴设备事业部一行在长葛地区的交流中,企业对替代人工的需求更明显,同时考虑生产风险的因素也更多、更全面。以高压注浆为例,当下已经引进高压注浆企业缺少的虽然只是模具,其实是这个产区配套力不强的一种表现,与同为卫浴产区的潮州相比较,这类问题则会较快解决。另一方面就是人才,先进的生产设备和工艺引进来以后,是需要花时间、精力去维护,才能够保证设备的正常运转。多数长葛卫浴企业只有几个维修工、机修工,对常规性设备进行维护、保养,对于专业设备的养护人才还没有受到企业的重视,也正是基于这些专业人才的匮乏,才使得企业对于先进生产设备的引进有着忧虑,一旦使用中出现问题,不好查找原因,还要依赖于设备供应方,导致长葛卫浴企业在高效设备引进中裹足不前。

  2013年底,在长葛市卫生陶瓷行业协会的会议上,蓝鲸卫浴公司董事长王永军在会议上提出,当前企业应该对工人工资进行有计划的调整,以连体座便器为例,仅成型工工资就占到了总成本的37%,河南卫浴成型工工资接近潮州工人,而两者的产品合格率、市场价格是有差距的,如此高昂的用工成本,对于企业长期发展而言是不利的。企业、协会、政府产业提升都将发展的目光锁定在替代人力上,从机械手臂的引进到循环施釉线的推广,2014年,用工成为企业发展中最贵的成本。

  老板是在每一次的引进和改革中将成本变动利益核算最清楚的人,2014年为了改变企业成型车间面积不足,窑炉不能实现饱和运作的现状,汇迎陶瓷大胆引进高压注浆和循环施釉线,一来节省成型占地,提高出坯效率,二来可以实现循环作业,降低对作业人员的生产经验要求,可以引进新手,降低工资成本。

  在与汇迎陶瓷董事长张文喜的对话中,他告诉记者:“陶瓷行业的好与坏全在老板,老板想做好,只要脚踏实地就一定能做好,如果是借企业之名而做他业,那就不好说了。看看今年的行情,只要努力能够活下来,企业就有希望,被淘汰的始终是那些不专注、不用心的企业。”

  眼看着生产成本样样都在涨,产品价格因行情低迷而不能合理上调,企业加快了节能转型的步伐。节省天然气、用电是企业在节约成本中的首选,窑炉节能就是充分利用天然气,增加窑车的装车密度是企业常用的方法之一,再就是充分利用窑炉的富裕热能,减少热风炉的使用。张文喜从事陶瓷生产、管理多年,在节能方面他有着自己的小窍门———错峰用电,长葛工业用电是分时段有不同价位,白天的用电高峰期最高电价可达1.04元/度,夜间最低电价0.34元/度,这球磨机每天磨浆工作耗电如果能够合理安排,仅用电一项每年节省的成本就相当可观。

  以循环施釉线为例,整线的作业人员较平时并没有减少,但是劳动强度却大大降低,对作业人员的要求也降低,普通操作人员即可,与之挂钩的就是产量和效益,比较有利企业进行量化生产管控。此外,釉料的循环利用也比之前的喷枪施釉时代有了更显著的改善,据企业估算,循环施釉线比普通施釉回收釉料至少在40%以上,这对于釉料的成本节约是一项大的推动。再有,对于施釉作业中的粉尘能够有效控制,循环施釉中的釉料水分含量高,且施釉环节中釉料直接无污染回收,操作现场周围粉尘能够得到有效控制。

  产区转型使各产区竞争升级

  长葛卫浴产区的发展,每一轮进步都有它的标志。2015年,长葛市科乐卫浴建成,在产区同行业的高度关注中,于今年八月中旬开始点火、试产。“科乐的设备硬实力再一次刷新了长葛卫浴的标杆,这也让我们明白没有最好、只有更好。我非常期待看到科乐顺利投产,它是第一个这样高自动化、机械化的生产模式,说是第一,都是有较强的冒险精神、探索精神的,第一个成功了,后面的企业才能够快速地跟上。”白特卫浴生产总经理隆学丰在考察了科乐卫浴的生产线后兴趣浓厚,其实不只是白特,整个产区都在关注科乐的生产动向,这些急于寻求发展突破的企业都有了一定的资金积累,希望能够通过生产的改进,缩短长葛制造与世界大牌之间的产品差距。

  科乐卫浴负责人张三峰对这个企业寄予了厚望,为了建成的新厂能够实现最先进、最省人、最省力、最节能,他先后多次北上、南下考察各地卫浴企业生产布局、设备工艺,最终选定了多层成型楼房以节省占地,并能够更高效地利用窑炉富裕热能,减少热风炉的使用;产品循环式输送节省搬运人力和增加青坯的干燥时长;施釉采用循环施釉线,增强施釉的作业效率,降低对熟练施釉工的依赖;成型线采用当前国内较为先进的注浆、成型、湿修坯分离作业,确保产品质量的稳定和细节的提高。科乐卫浴不仅凝聚了张三峰近几年再发展的心血,尝试、探索耗费的代价更是他对卫浴行业的执着和热爱的最高敬意。

  科乐卫浴当前的产品主要以全包新款连体座便器为主,日产量在1200件左右,尚未投产就已经被全国各地经销商围观,他们急不可耐想要看到科乐的产品问世,因为市场需要这样的好产品。据科乐卫浴销售负责人尚经理介绍,当前还没有出产品,但是青坯已经准备好了,很多客户来看了企业以后,都表示要合作,科乐发展的第一阶段也将是一个市场探索的过程,以河南卫浴的价位,以国内一流卫浴的品质先进入市场,等市场销售渠道稳定下来以后,我们再走第二步的品牌化发展。

  一位潮州卫浴界的朋友参观了科乐卫浴后,表示发展的压力越来越大了,不仅是2015年房地产市场下行影响的建材行业销售低迷,而且来自同行业区域间的竞争太过激烈,一不留神就要被赶上,或者超越。

  市场大环境改变时,企业也在不断地进步、优化、甚至主动出击,对于以产量居于国内产区前列的长葛卫浴,竞争不仅来自外部,内部也更紧张,区域间的人才、技术交流频繁,产品同质化现象普遍,想要在当前的行情下,在这个圈子里站住脚,只有突破,企业虽然走的辛苦,但是前途会更好,原地打转,三年一个周期,就有可能徘徊在被淘汰出局的边缘。

  当地政府开展的卫生陶瓷产业提升已经走过十年,从带领企业家走出去参观、学习、交流,转变经营思路和观念,到企业开始走自主品牌发展,以高性价比不断提高产品质量增强市场竞争力,长葛作为年产5000万件的卫浴主产区在行业的话语权逐步增强。

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